การสูญเสียแรงดันที่ยังคงเกิดขึ้นแม้หลังจากเปลี่ยนซีลใหม่ อาจเกิดจากหนึ่งในสี่สาเหตุต่อไปนี้: รูทรงกระบอก (bore) ที่ซีลใหม่สัมผัสกับนั้นมีการสึกหรอเกินขอบเขตที่ซีลสามารถชดเชยได้, ตำแหน่งวงจรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชุดอะไหล่กำลังรั่วไหล, แรงดันเริ่มต้น (pre-charge) ของแอคคิวมูเลเตอร์ลดลงจนทำให้เกิดการแปรผันของแรงดัน (pressure cycling) ซึ่งถูกตรวจจับว่าเป็นการสูญเสียแรงดัน หรือซีลใหม่ถูกติดตั้งผิดพลาด ซึ่งข้อผิดพลาดนั้นปรากฏชัดเจนเฉพาะภายใต้ภาระการทำงานจริง การตรวจสอบและตัดสาเหตุเหล่านี้ทีละข้อด้วยการทดสอบเฉพาะจุดใช้เวลา 40–60 นาที และช่วยหลีกเลี่ยงการถอดชิ้นส่วนแบบสุ่มซึ่งใช้เวลานาน 8–12 ชั่วโมง
การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกระบอก (bore) เป็นการตรวจสอบขั้นตอนแรก — ก่อนการถอดชิ้นส่วนครั้งที่สอง การสึกหรอของรูกระบอกแบบกระทบ (percussion bore) ที่มีค่าเกินขนาดเดิมจากผู้ผลิต (OEM) ถึง 0.20 มม. จะไม่สามารถปิดผนึกได้ด้วยซีลแบบยาง (elastomer lip seal) ไม่ว่าจะมีค่าความแข็งตามมาตราเชอร์ (Shore hardness) หรือสูตรผสมใดก็ตาม เนื่องจากแรงกดสัมผัสที่ผิวรูกระบอกต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่จำเป็นในการรักษาฟิล์มน้ำมันให้อยู่ภายใน นี่คือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการสูญเสียแรงดันหลังติดตั้งใหม่ในเครื่องเจาะที่มีเวลาใช้งานสะสมเกิน 6,000 ชั่วโมง ทางแก้ไขคือการเปลี่ยนตัวเรือนกระบอก (cylinder body) แทนการเปลี่ยนชุดซีลครั้งที่สอง ความแตกต่างนี้ช่วยประหยัดเวลาในการถอดชิ้นส่วน 4–6 ชั่วโมง และต้นทุนของหนึ่งชุดซีล โดยแลกกับการวัดขนาดรูกระบอกเพียง 15 นาที
การวินิจฉัยการสูญเสียแรงดันอย่างต่อเนื่องหลังการเปลี่ยนซีล
|
สาเหตุที่เป็นไปได้ |
การทดสอบวินิจฉัย |
ผลที่บ่งชี้สาเหตุนี้ |
การดำเนินการที่จำเป็น |
|
รูกระบอกแบบกระทบสึกหรอเกินช่วงที่ซีลสามารถชดเชยได้ |
การวัดขนาดรูกระบอกด้วยคาลิเปอร์วัดรู (bore gauge) ที่ตำแหน่งตามแนวแกน 3 ตำแหน่ง และมุม 2 มุม |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกระบอกมากกว่าข้อกำหนดของผู้ผลิต (OEM) มากกว่า 0.15 มม. (สำหรับเหล็กหล่อสีเทา คือมากกว่า 0.10 มม.) |
การเปลี่ยนตัวเรือนกระบอก — ซีลใหม่ไม่สามารถยึดเกาะได้บนรูกระบอกที่สึกหรอ |
|
แรงดันเริ่มต้น (pre-charge) ของแอคคิวมูเลเตอร์ต่ำกว่าข้อกำหนด |
มาตรวัดแรงดันก่อนชาร์จ N₂ ที่พอร์ตชาร์จแอคคิวมูเลเตอร์ |
การชาร์จล่วงหน้าต่ำกว่า 10 บาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (เช่น 45 บาร์ เมื่อค่ามาตรฐานคือ 65 บาร์) |
ชาร์จใหม่ให้ถึงค่ามาตรฐาน; หากไม่สามารถรักษาแรงดันได้ ให้เปลี่ยนไดอะแฟรม |
|
ตำแหน่งของวงจรอยู่นอกชุดอุปกรณ์แต่ยังคงทำหน้าที่เบี่ยงเบน (bypass) อยู่ |
แยกวงจรการตี (percussion circuit) ออก และทดสอบวงจรการหมุน (rotation) กับวงจรการป้อน (feed) แยกกัน |
แรงดันคงที่ในขณะทดสอบวงจรการตี แต่ลดลงเมื่อทำการทดสอบแยกวงจรการหมุนหรือวงจรการป้อน |
เปลี่ยนซีลในวงจรที่มีการเบี่ยงเบน (bypass) ซึ่งระบุแล้ว |
|
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง — ซีลติดตั้งกลับด้านหรือหล่อลื่นไม่เพียงพอ |
การทดสอบการรักษาแรงดันที่ 140 บาร์ โดยปิดวงจรการตีเป็นเวลา 90 วินาที |
การลดลงของแรงดันมากกว่า 6 บาร์ภายใน 90 วินาที ระหว่างการทดสอบรักษาแรงดันแบบนิ่ง (static hold) ยืนยันว่ามีการเบี่ยงเบน (bypass) |
ถอดชิ้นส่วนออก; ตรวจสอบทิศทางการติดตั้งของซีลและระดับความหล่อลื่น; ติดตั้งกลับเข้าไปอย่างถูกต้อง |
|
น้ำมันปนเปื้อนเกินระดับ ISO 17/15/12 ซึ่งส่งผลทำลายซีลใหม่ |
เก็บตัวอย่างน้ำมันเพื่อวัดปริมาณอนุภาคภายใน 50 ชั่วโมงแรกหลังการติดตั้ง |
ระดับความสะอาดของน้ำมันเกินมาตรฐาน ISO 18/16/13 — ปริมาณอนุภาคสูงผิดปกติ |
ล้างวงจรให้ได้มาตรฐาน ISO 16/14/11; เปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรอง; ปิดผนึกใหม่ |

การทดสอบแรงดันคงที่เป็นเวลา 90 วินาที ซึ่งดำเนินการทันทีหลังการติดตั้งและก่อนที่เครื่องเจาะจะกลับเข้าสู่การใช้งานจริง จะช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดในการติดตั้งได้ที่โต๊ะทำงาน แทนที่จะรอจนถึงหน้าหัวเจาะ ซึ่งการทดสอบเพียง 90 วินาทีนี้สามารถทดแทนการถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมที่ใช้เวลานานถึง 8 ชั่วโมง — นี่คือการตรวจสอบที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในการบำรุงรักษาซีลแบบกระทบกระแทก บริษัท HOVOO จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบแรงดันหลังการติดตั้งไว้ให้พร้อมกับชุดซีลแบบครบวงจรทั้งหมดสำหรับเครื่องเจาะแบบกระทบกระแทกของ Atlas Copco และ Sandvik ดูข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมได้ที่ hovooseal.com
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
SR
SK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
CY
IS
KA
UR
LA
TA
MY